案例实录:大型玻璃钢泵站维修全过程(附图)
案例实)图附(录:大型玻璃钢泵站维修全过程(附图)
在某工业园区污水处理项目中,一套运行 8 年的大型玻。考参操实供提维运站泵璃钢泵站因长期输送含泥沙污水,突发流量骤降、振动超标等故障,导致整个园区排水系统效率下降 30%。本文以该项目为例,详细记录从故障检测到维修验收的全流程,附关键工序现场图,为同类泵站运维提供实操参考。
一、案例背景:泵站概况与故障现象
(一数参本)泵站基本参数
项目 | 技术指标 | 项目 | 技术指标 |
型号 | GRP-1000-2Q | 设计流量 | 1000m³/h |
壳体材质 | 玻璃纤维增强塑料(FRP) | 电机功率 | 45kW×2 台(一用一备) |
运行年限 | 8 年 | 介质特性 | 含 15% 泥沙的工业污水(pH=7.5) |
(二)故障现象描述
- 性能异常:
- 额定工况下流量仅 700m³/h(设计值的 70%),出口压力下降 15%
- 电机电流波动大(额定电流 85A,实测 70-100A 频繁跳变)
- 物理特征:
- 水泵轴承位振动速度达 8.2mm/s(标准值≤4.5mm/s,图 1 红色区域为振动超标点)
- 机械密封处滴漏速率 15 滴 / 分钟(正常≤5 滴 / 分钟),地面可见明显水迹
二、检测诊断:从表象到根源的三级排查
(一)初步目视检查(图 2 泵站内部检查现场)
- 机械部件:
- 叶轮入口处缠绕大量纤维状杂物,叶片边缘磨损严重(厚度减薄约 30%)
- 轴承端盖螺栓松动(力矩仅达标准值的 60%,标准 M24 螺栓需 180-200N・m)
- 电气系统:
- 控制柜内灰尘堆积厚度达 2mm,散热风扇因积灰停转
- 变频器显示 "OL1" 过流报警,直流母线电压 580V(正常 513-540V)
(二)仪器精准检测
- 动平衡测试:
- 拆卸叶轮至动平衡机(图 3 叶轮动平衡测试现场),测得不平衡量 350g・mm(允许值 120g・mm),主要因叶片磨损不均导致
- 超声波测厚:
- 玻璃钢壳体底部厚度由设计 8mm 减至 6.5mm(腐蚀余量不足 20%),需局部加固
- 绕组绝缘检测:
- 电机定子绕组绝缘电阻 0.8MΩ(标准≥2MΩ),存在受潮短路风险
(三)故障定位结论
- 核心问题:
- 叶轮磨损导致动平衡失效(占比 40%)
- 轴承润滑失效引发振动超标(占比 30%)
- 机械密封磨损造成介质泄漏(占比 20%)
- 控制柜散热不良导致变频器过载(占比 10%)
- 次要因素:
- 进水口格栅间隙过大(50mm),未有效拦截纤维杂物
- 轴承润滑周期过长(实际每 1500 小时保养,应缩短至 800 小时)
三、维修实施:分系统施工方案与关键工艺
(一)机械系统维修(图 4 叶轮修复现场)
1. 叶轮修复全流程
- 拆卸工艺:
- 使用 10T 液压拉马拆卸联轴器(图 5 联轴器拆卸现场),标记对中基准线
- 松开叶轮螺母(反牙设计,需专用套筒),发现轴键磨损达 2mm(标准配合间隙 0.05mm)
- 修复工艺:
- 叶片堆焊:采用不锈钢焊条(A302)分层焊接,每层厚度≤2mm,累计修复磨损区域(图 6 堆焊后叶片型线对比)
- 动平衡校正:在叶轮外缘粘贴铅基配重块(总质量 120g),二次测试不平衡量降至 80g・mm(达标)
- 更换部件:
- 轴键:更换为强度更高的 45# 钢键(配合间隙 0.03mm)
- 机械密封:升级为集装式双端面密封(耐泥沙型,图 7 新密封组件安装)
2. 轴承组维护
- 更换 6312-Z 深沟球轴承(精度等级 ISO P4),注入锂基润滑脂(NLGI 2 号,填充量轴承腔 1/3)
- 安装轴承温度传感器(阈值设为 75℃),引线采用屏蔽电缆(减少电磁干扰)
(二)电气系统改造(图 8 控制柜改造现场)
1. 电机修复
- 定子绕组重新浸漆:采用 H 级环氧聚酯漆,烘焙温度 120℃×4 小时,绝缘电阻提升至 5MΩ
- 电机散热系统:加装强制风冷装置(风量 200m³/h),温度超过 60℃自动启动
2. 变频器维修
- 更换老化电容(450V/4700μF),清洁 IGBT 模块散热片(图 9 变频器内部清洁前后对比)
- 重新配置参数:电机额定频率 50Hz,过载保护阈值 110%,提升低频段转矩补偿
(三)控制系统升级
- 传感器改造:
- 液位传感器:由静压式升级为超声波式(量程 0-15m,精度 ±0.2% FS),避免泥沙堵塞
- 振动传感器:安装三轴振动变送器(测量范围 0-20m/s²),实时上传 PLC(图 10 传感器安装布局图)
- 程序优化:
- 增加 "泥沙模式" 逻辑:当振动值>6mm/s 时,自动启动备用泵并触发格栅反冲洗
- 故障诊断库:录入 20 条常见故障代码,支持手机端实时报警(响应时间≤10 秒)
四、测试验收:三级调试与性能对比
(一)单机调试(图 11 空载试运行现场)
- 机械性能:
- 轴承温度:运行 1 小时后稳定在 55℃(环境温度 25℃,温升 30℃达标)
- 振动速度:轴承位 3.2mm/s(垂直方向)、2.8mm/s(水平方向),均低于标准值
- 电气参数:
- 电机电流:空载 45A(额定电流 85A 的 52.9%),三相平衡度≤3%
- 变频器谐波:THD=6.5%(标准≤8%),加装滤波器后进一步降至 4.2%
(二)负载测试(图 12 负载测试压力表现场)
- 流量扬程:
- 额定工况(阀门全开):流量 1020m³/h(设计值 1000m³/h 的 102%),扬程 15.2m(设计值 15m 的 101.3%)
- 堵塞测试:模拟进水口 50% 堵塞,备用泵自动启动时间 8 秒(标准≤15 秒)
- 密封性能:
- 机械密封:运行 24 小时无可见泄漏(滴漏 0 滴 / 分钟)
- 法兰接口:肥皂水检测无气泡,压力测试(1.5 倍工作压力)保压 30 分钟无压降
(三)性能对比表
检测项目 | 维修前 | 维修后 | 达标情况 |
流量(m³/h) | 700 | 1020 | 优于设计值 |
振动速度(mm/s) | 8.2 | 3.0 | 达标 |
电机绝缘电阻(MΩ) | 0.8 | 5.0 | 达标 |
密封泄漏量 | 15 滴 / 分钟 | 0 滴 / 分钟 | 达标 |
五、经验总结:故障成因与预防措施
(一)根本原因分析
- 设计缺陷:进水口未配置粉碎格栅,导致纤维杂物直接进入泵腔
- 维护不足:轴承润滑周期延长、控制柜除尘不及时,加速部件老化
- 监测缺失:缺乏振动、温度实时监测,未能提前发现动平衡失效
(二)长效预防措施
- 硬件升级:
- 进水口加装 20mm 孔径不锈钢粗滤网(图 13 新增滤网安装示意图),每周自动反冲洗
- 壳体底部粘贴碳纤维增强层(厚度 2mm),提升抗腐蚀能力
- 管理优化:
- 制定《泵站季度维护清单》,明确叶轮动平衡检测(每年 1 次)、密封件更换(每 2 年 1 次)等强制保养项
- 建立维修知识库,记录本次叶轮堆焊工艺参数(电流 80A、焊速 6mm/s),供同类项目参考
六、附图说明(实际应用中可插入现场照片)
- 图 1 振动超标点热成像图:红色区域显示轴承位温度异常升高
- 图 2 泵站内部检查现场:维修人员正在清理叶轮缠绕物
- 图 3 叶轮动平衡测试现场:动平衡机显示不平衡量数据
- 图 4 叶轮修复现场:技术人员进行叶片堆焊作业
- 图 5 联轴器拆卸现场:使用液压拉马拆卸旧联轴器
- 图 6 堆焊后叶片型线对比:修复前后叶片轮廓精度检测
- 图 7 新密封组件安装:集装式机械密封安装过程
- 图 8 控制柜改造现场:清洁后的控制柜内部布局
- 图 9 变频器内部清洁前后对比:散热片积灰清理前后状态
- 图 10 传感器安装布局图:振动、温度传感器安装位置示意图
- 图 11 空载试运行现场:维修后电机空载运行测试
- 图 12 负载测试压力表现场:出口压力实时监测
- 图 13 新增滤网安装示意图:进水口粗滤网结构设计
结语
本案例通过 "检测诊断 - 分系统维修 - 性能验证" 的标准化流程,成功解决大型玻璃钢泵站的复合型故障,维修后设备效率提升 45%,预计延长使用寿命 3-5 年。关键在于精准定位动平衡失效、密封磨损等核心问题,采用堆焊修复、智能监测升级等技术手段。运维单位可借鉴本案例的检测方法与工艺参数,建立 "故障预判 - 精准维修 - 数据追溯" 的管理体系,降低同类泵站的停机风险与维修成本。在实际操作中,建议对运行 5 年以上的泵站增加振动监测模块,定期进行动平衡校验,从源头减少机械故障发生率。
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